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《中国有色金属报》:强化管理向技术指标要效益

时间:2012-09-25
来源:《中国有色金属报》
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谦比希湿法冶炼有限公司尾矿搅拌浸出车间是湿法公司4个主要生产车间之一,虽然只有5名中方员工,但他们带领近100名赞方员工完成了湿法公司90%以上的产量。尾矿车间通过技术改造提高了设备生产能力,通过加强管理提高了技术经济指标,重视安全环保工作保证了事故的零发生率,通过修旧利废有效控制生产成本,------在湿法公司创造较好经济效益的工作中,尾矿搅拌浸出车间做出了较大贡献。现将该车间主要事迹总结如下。

通过技术改造,提高生产能力

建厂设计中,尾矿搅拌浸出车间使用尾矿生产的生产能力为年产阴极铜3200吨,同时对外收购的氧化铜矿石也要在尾矿车间处理,年产铜量3000吨。但湿法公司刚投产就遇到刚果限制氧化铜矿石出口政策变化,湿法公司产能受到极大影响,要达标达产,只有在设备配置和本部原料的生产组织方式上下功夫。

尾矿车间集思广益,通过改进采矿方式,加大了自有原料的日处理量、在原有4台搅拌槽的基础上新增加了4台搅拌槽、增加溶液池的建设,使原来20000立方米的池子达到了40000立方米的容量,同时还对车间大部分的管道、阀门进行了改造,使车间生产能力得到大幅度提高,在外购矿只能达到设计产能一半的情况下,使自有矿的处理能力提高了60%,保证了湿法公司较高的产量和效益。从2007年到2010年,尾矿车间产铜量分别达到了4196吨、5619吨、5954吨和6849吨,产量占全公司产量的91%、96%、97%,产量比重也大幅提高,为湿法公司高产、高利润打下坚实基础。

加强生产管理,提高技术经济指标

尾矿搅拌浸出车间重视车间的日常管理工作,除在工艺设备改造方面做了大量工作之外,还严格执行公司制定的设备点检制度、设备润滑制度和大力加强设备的日常维护,保证了设备的运转率。从2007年开始,特别是近两年来,尾矿车间改进了采矿方式,在操作不变的情况下延长了进出时间,既提高了生产能力又提高了铜的进出率;改造了搅拌槽的矿浆进出方式、改造了农密机底流的排矿方式、对浓硫酸泵进行改造等,都极大的改善了操作保证了设备正常运转,同时,每天24小时安排中方人员值班,督促工人严格按照工艺技术要求操作。对于生产中出现原料性质变化影响技术指标的情况,能及时组织相关技术人员查找原因,提出解决办法,或者进行小型试验解决技术问题。通过多年工作,尾矿车间的浸出率每年都在稳步提高,从2006年的80%,提高到了2010年的93%。

重视安全环保工作,保证了车间生产安全运行

尾矿车间也特别重视安全环保工作,是湿法公司第一个安排专职安全员的部门,专门成立了尾矿库维护班组24小时巡回检查和维护坝体安全,对尾矿排矿方式进行改造,花大力气建设环保型尾矿库。特别在尾矿库的建设上,公司已经连续两年投入超过70万美元建设环保型尾矿库,环保型尾矿库面积达到19万平方米,尾矿车间作了大量的工作。通过多年的规范管理和建设改造,尾矿车间员工已经自觉形成了遵章守纪和自觉穿戴劳保得习惯,多年来未发生大的安全事故,环保型尾矿库的建成投入使用,使湿法公司从根本上解决了带酸矿浆对环境影响的隐患,同时还节约了石灰消耗的生产成本。

加强成本管控,提高经济效益

在成本控制、节能降耗方面,尾矿搅拌浸出车间也做了大量工作。提高萃余液的循环使用效率,减少石灰的使用,加强管理,减少跑冒滴漏,使酸耗降到了很低的水平;加强设备的维护、保养,降低备件承本,提高使用效率,大力开展修旧利废工作,起得可喜成果。湿法公司酸耗从每吨铜2.8吨酸降到了从每吨铜2.3吨酸;在修旧利废方面,仅统计2009年和2010年两年,修复使用各种设备的备品备件438年,共节约生产成本15万美元。

 

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